降低特细号高密织物经纱毛羽的研究
测试条件:YG172型毛羽测试仪,温度24 ℃,相对湿度65 %,测试长度为10 m,速度为30 m/min,测试30次取其平均值。 由表1可看出,2 mm的短毛羽较多,是组成纱线毛羽的主体,在织造过程中危害性较小;3 mm以上毛羽虽相对较少,但对织造生产危害甚大。 3.2 络筒工序毛羽产生的原因 络筒工序纱线毛羽是指纱线经络筒后筒子纱上的毛羽,有时也称为再生毛羽。造成络筒工序纱线毛羽形成的主要原因如下。 (1)自动络筒机机速高,纱线与各部件碰撞和摩擦严重,使一些包卷入纱体中的纤维端露出纱体,形成新的毛羽,或将原有短毛羽刮成长毛羽。 (2)络纱张力和络纱速度对毛羽的影响非常明显,络纱张力和速度增大,纱线跳动严重,纱线和络纱部件的碰撞和摩擦加大,使毛羽增多。 (3)槽筒速度和槽筒的材料影响毛羽的产生,槽筒速度和毛羽数成正比关系;在相同工艺条件下,金属槽筒的毛羽数比胶木槽筒的毛羽数降低10 %以上。金属槽筒有消除静电的作用,表面经特殊处理后,耐磨性能好,有利于减少毛羽数。而胶木槽筒耐磨性差,易被纱线磨出沟痕,沟痕又对纱线摩擦,使毛羽增加。 (4)槽筒摩擦传动是产生毛羽的又一个主要原因,尤其是络圆锥形筒子时,筒子母线上只有一个传动点速度等于传动槽筒的表面线速度,其余各点在卷绕过程中均产生滑移,筒子与槽筒的速度差愈大,对纱线的摩擦愈严重,毛羽增加愈多。 JC 5.8 tex和JC 7.3 tex管纱经过自动络筒机后筒纱的毛羽测试结果见表2(测试条件同表1)。 表2 筒纱毛羽测试 根/10m
注:自动络筒机为日本村田No7-Ⅱ型,络纱速度1 000 m/min。
从细纱机上下来的管纱与自动络筒机络筒后的筒纱毛羽增加情况见表3。
表3 络筒后筒纱毛羽增加率 %
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