国产剑杆织机生产实践中的问题及相应措施
吴俊梅 〔山西新绛纺织有限责任公司〕
1 织造过程中存在问题与疵点情况
1.1与有梭生产同一纱卡品种,同一缸经轴,在同一个班先后浆有梭与剑杆品种,同一浆纱墨印长度,剑杆织机生产出的布两联匹总匹长比有梭短0.5码左右,且在机布幅稍大。
1.2所生产品种三跳疵点比有梭多50%。
1.3稀密路为主要疵点且密路多于稀路。
1.4不明原因的经向停台比较多。
1.5停经片振动比较剧烈,致使经向停台比较多。
2 原因分析
2.1因上机张力上不去致使在机布幅偏大,相同墨印长度成布比有梭长度偏短。
2.2因上机张力小使纬纱打得过紧,在推荐使用的规定密度牙齿所织布比实际规格要密1个齿。因而在实际生产中,停车后再次开车容易织密路。
2.4因一开始考虑绞边纱与废边纱容易磨断,使废边与绞边综框放在第1、2页综上,但所织三跳疵点特别多。
2.5经分析主要是纱线有棉球咬或纱线之间互相粘咬造成纱线松驰,停经片接触停经杆,光电自停起作用,造成停台。
3 采取措施
3.1整经加强清整洁工作,保证张力圈回转灵活,提高片纱张力均匀度。
3.2浆纱上下层张力均匀,伸缩筘纱线排列均匀,浆纱挡车工及时巡回,减少断头,按规定操作法及时打绞,保证织轴纱线不互相粘连。
3.3停经架高度放低,前后位置后移,减少停经片振动而引起的无故关车,减少停车次数,降低开车造成稀密路的机率。
3.4绞边与废边综框后置,地组织综框提前,从而提高开口高度,增加梭口清晰度,使剑头能顺利引纬,减少三跳疵点。
3.5提早开口时间,开口时间由原来的290度提早到270度,推迟进剑时间,进剑时间由原来的75度推迟到85度,以利梭口清晰。
3.6挡车工加强巡回,及时处理经纱棉球,以及粘并咬纱。
3.7加强挡车工操作技术培训,开车对好织口,减少开车稀密路。
3.8结经工结经时,梳理好纱线,夹好纱,减少由于结经时纱线未充分梳理好,而造成的咬头。
4 收到效果
采取以上措施后,稀密路大幅度下降,三跳疵点明显减少,以下是改前改后疵点情况对比:
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