并条机清洁系统的改进
随着纱线质量的不断提高,对并条机清洁吸风装置要求也不断提高,稍有不当,极易使短绒、杂质带入棉条而产生纱疵。本期“一线交流”将介绍企业在实践中使用和改造清洁系统的经验,希望能让遇到同样难题的企业有所借鉴和参考。 方法一 改进清洁器 清洁效果增强 A272F型并条机由于运转时间较长,在运转过程中存在上下清洁器摆动动程小、绒套回转不良、清洁效果差等问题,同时,这也是造成纱疵高的一个重要原因。 传统的解决办法是在上清洁梳架上加装一个拉簧,虽然清洁效果有所加强,但仍存在其他问题。如加装拉簧后使清理下来的绒套花积聚在清洁梳与拉簧之间,不利于被吸风吸走,增加了挡车工的工作量。由于受附加拉簧拉力的影响,使得偏心轮、偏心摆杆、摆臂、拨叉以及摆动的其他元件加速磨损,缩短了维修周期,增加了机物料消耗。 为此,我们对清洁器进行了以下改进。首先,将偏心轮的偏心距由原来的5毫米改为7毫米;然后,在偏心轮工作的圆周上车销一个油槽,以加强机械的润滑作用;最后,将偏心轮的厚度增加0.1毫米,使得外侧挡圈与偏心摆杆留有适当的间隙,确保运转良好,同时去除附加拉簧。 经过以上改进,通过半年多的运转证明,上下清洁器摆幅明显增大,不积花、夹花,成纱纱疵明显下降,机配件使用寿命明显延长,既可提高成纱质量,又可节约机物料消耗。此项改进费用较低,收效明显。(江苏省中恒集团陈干) 方法二 磨砺清洁梳 减少纱疵 我公司使用的并条机有FA272型、FA302型、FA306型和FA306A型。其上清洁采用回转绒带揩拭上罗拉,绒带上的纤维经清洁梳集拢后由上吸风口吸入棉箱。经过长时间运作,绒带老化、松弛,清洁梳针磨损严重,导致绒带上的纤维不能被正常梳理掉,造成大量纱疵,从而影响棉纤维在粗纱工序中的正常牵伸,使纺纱难度加大,造成半成品质量下降。 针对这种现象,我们开始采取了清洁梳拉簧法暂时起到了效果。但时间一长,由于弹簧始终处于受力状态,从而导致摆杆与摆杆轴疲劳工作,造成过度磨损,加大了机件的投入,所以此法不可取。 后来我们更换新清洁梳,但时间不长,又成为老样子,调节清洁梳的角度也不起作用。经过仔细观察,清洁梳针的锐度平滑、针尖成凸状,对绒布的伸入程度不够。所以我们对清洁梳进行了处理,先取下清洁梳对其接触绒带部位进行平面处理,用砂纸磨砺梳针。然后,将梳针上车调至清洁梳与绒带角度为15度左右。 通过使用上述调节,绒带上的纤维不但被梳理干净,而且绒带上附着的尘土也被清理干净,大大减少了纱疵,保证了半成品的质量。■山东华兴纺织集团有限公司张龙 方法三 调整清洁系统 条干CV值减小 我公司于2006年6月先后购进十几台特吕茨勒HSR-1000型并条机,在生产运行中,有个别机台时常出现棉条吸附上圈条器,或棉条周边纤维被圈条器和上面板之间的缝隙吸入的情形,造成毛条,导致所纺生条中纤维弯钩,棉条粘连,条干CV值增大,粗纱断头率高等,严重影响了后工序生产和成纱质量。 起初认为有以下几种原因引起:圈条器斜管内棉蜡过多或有毛刺,造成通道不光洁;温湿度控制不当产生静电;圈条器传动齿轮带损坏或张力不适当;清洁负压系统,新旧风互补比例失调等。 通过对以上原因逐一排查修理,效果都不理想,后来长时间分析研究发现系圈条器侧方一个清洁系统吸管引起。当清洁风机启动时,吸管随时将圈条器内侧的飞花、尘土吸走。同时使上圈条器与面板间隙产生负压,造成棉条吸附圈条器,有棉条边缘纤维吸入现象。 改造具体方法:将圈条器清洁吸管拆除,并用胶带将吸口密封好,每周对清洁器内清洁一次,通过改造后此类现象再无发生,生条质量大幅度提高,条干CV值减小,棉结等各项指标得到了保证,同时也大大降低了工人的劳动强度。(东营宏源纺织有限公司刘云张雪梅) 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。 更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网 |