条卷机的改造
条卷机作为精梳准备的专用机械,是普梳纱制成精梳纱所用设备之一,会影响到纤维伸直平行、小卷重量不匀率、小卷成形等指标,对高品质纱线的形成有一定作用。然而纺织企业在使用条卷机的过程中,发现一些问题,并不断改进,从而使其能更好的为生产的服务。 方法一 改进导条辊和毛板年节约5760元 我公司在使用FA334型条卷机的过程中发现毛板容易损坏,导条压辊两边也会有磨损。频繁更换毛板及压辊是一个不小的费用,不但增加了经济负担,也增大了工人的劳动强度。 为了解决这一问题,我们进行了多次尝试。因为导条压辊和压辊支座之间有一条大约8毫米的间隙,于是首先试着将滚针轴承加装在导条压辊上放入导条压辊支座,但轴承内易进入飞花,造成轴承与导条压辊抱死,与改造前差异不大。之后,我们又尝试着做了一个内径12毫米、外径19毫米、长10厘米的尼龙套,套在导条压辊两边,并把尼龙套放入导条压辊支座,这样导条压辊与支座之间不会直接摩擦。通过长时间的试验,问题得到了解决,延长了压辊支座与导条压辊的使用寿命,解决了磨损问题,降低了成本。 对于毛板损坏的问题我们通过观察和尝试,将毛板进行了改造,改造后效果明显。 改造方法如下:首先将两边毛板支架去除,把原来的梯形板改成平板,在中间加一条0.5毫米包覆布膜的木板。然后在毛板两边打直径6毫米的孔,并用350毫米长螺丝穿过该孔。最后把M形铁板扣在罗拉上。 改造后每个毛板降低成本100元,每台车6个板,共4台车。以每月损坏4个计算,月节约400元;节约毛板支架8个,约80元,合计每月共节约480元,年节约5760元。□河北省力科纺织有限责任公司李瑞剑罗玉民 方法二 改进排风装置方便挡车工操作 我车间有72台CJ60型精梳机,与条卷机采用一配六的方式配套使用。与老式CL15型条卷机采用电机式下排风方式完成牵伸、清洁相比,新配置的条卷机则直接将吸风箱连接到蜂窝除尘机组。在实际生产中,两种条卷机吸风设计各有利弊:当精梳机开动,除尘机组正常运作的时候,利用除尘机组产生的负压完成条卷机的清洁工作,可以不用开启条卷机的排风电机,从而达到节电效果(每台条卷机排风电机2.2千瓦)。但是这种情况只适用于精梳品种单一、条卷机开台量较多的情况。如果精梳品种较多,某一品种条卷产量供应不上,往往需要在精梳机不开的情况下单独开条卷机。此时,如果条卷机连接在除尘机组上,则可能为了一两台条卷机而开启整个除尘机组,这样同样会造成电能浪费。 综合两种条卷机排风设计的优点,我们对CL15型条卷机进行了双用改造。将吸风箱上端通过管道连接到除尘机组,并安装控制插板,同时保留自身的电机式排风装置。由于电机式吸风箱下面有一个下排风口,如排风口一直打开就会影响除尘吸风的效果。所以我们在下排风口配置一个插板,这样在精梳机正常运转、条卷机开车数量较多时,可关闭吸风电机,打开通往除尘机组的插板并关闭下排风插板。而在精梳机不运行,需要开启少量条卷机运行时,只要关闭上插板同时打开下排风插板即可。次改造挡车工操作方便,可明显节约电耗,得到了公司上下的一致认可。□江苏省华强纺织有限公司陆喻 方法三 改进自动复位系统年节约8000元 FA331-270型条卷机具有定长落卷、补管、开车全自动控制功能,电气元件分别由行程开关、空气阻尼式时间继电器、电磁阀等一套控制系统组成。当计数器预置数下降至1时,即发出信号,释放1DF、2DF、9DF电磁阀,主机停止,气缸与集束棉卷、成形装置脱离;计数器预置数下降至零时,即发出信号,完成落卷、补管,下降管库摆动,触动10XR开关,计数器复位,自动开车。然而我们在多年使用过程中发现,电磁计数复位线圈频繁烧坏,维修困难,如果换新的复位线圈价格昂贵,增加了生产成本。 针对上述情况,我们进行认真观察,找到了造成以上问题的两个原因:第一,行程开关在动作过程中,电磁离合器复位不能在1分钟内完成;第二,3SJ多阻尼式时间继电器灵敏度差,时间控制不准确。 为了解决这些问题,我们认真思考并经过多次试验,终于找到了切实可行的解决方法:不再使用3SJ多阻尼式时间继电器,改用213中间继电器(DN1229)与空气延时头(LA3-DA2)相组合的方式,这样既满足了行程开关动作过程中电磁离合器复位完成,又将时间控制的更加准确。 这种改造方法简单易行,经过几个月的生产使用,从未烧坏一只电磁计数器,年节约8000元左右,降低了电气消耗,提高了生产效率,深受广大挡车工的好评。 安徽东至华源纺织有限责任公司 刘昌平 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。 更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网 |