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印染冷凝水和废热水的回用


来源:锦桥纺织网     发布时间:2007-6-15 11:14:01  

印染行业是水和汽的用量大户,当前能源供应紧张,价格节节攀离,因而开发与应用节能降耗新技术尤为重要。 最近几年,本公司采取了一系列节能降耗新技术和措施,取得了一定的成果。例如,回收烘筒蒸汽冷凝水,并直接应用于水洗槽;将氧漂生产排出的热废水输送到退煮机回用;碱回收水排到前处理生产回用等。 但是,仍然存在一些回用不合理及未回收的情况:① 碱回收回用水是所有冷凝水(有的经冷却装置冷却的)混合后再回用,回用水温较低,仅为32℃ ;②退煮机、冷堆水洗机排出的废水(约9O℃)的热能未回收;③染色生产线(打底预烘箱、焙烘机、皂洗机)蒸汽冷凝水、冷却水未回收等。 针对以上现象,分别采取相应措施,合理回收和利用回用水,以达到节能降耗、提高经济效益的目的。 1 碱回收热水的回用 1.1 措施 把加热淡碱用的蒸汽冷凝水(100℃)和淡碱的蒸发冷凝水(7O℃)收集在同一储缸内。考虑到此冷凝水中有时会含少量碱,因而不能直接供给丝光机,而应用泵打到氧漂机平洗箱作为补充水,以节省氧漂机平洗箱水和蒸汽的用量。 1.2 经济效益测算 1.2.1 投资 泵功率5.5kW、扬程30m、流量15t/h,价格约6000元/台,共计2台(可利用旧的); 恒压控制变频器5.5kW,价格约4000元/台,共计2台; 压力送气2000元/台,1台; 水槽利用旧的; 管道 65 X60 m, 25 X40 m; 面积流量计50~6t/h,价格1100元/台,共4台。 总投资约3.5万元。 1.2.2 经济效益 采取1.1节措施前,利用的回收水水温32℃。采取措施后,利用加热淡碱用的蒸汽冷凝水温度100℃ ,3 t/h;淡碱的蒸发冷凝水温度7O℃ ,10 t/h。 回收热能  Q = ∑cmiΔti  =4.2X3000X(100—32)+4.2X10000X(70—32) =2452 800 kJ 注:水的比热C=4.2 kJ/kg,蒸汽热量3 768kJ/kg。 以蒸汽量650 kg/h计算,蒸汽折人民币85 元/h(按每吨蒸汽131元计),除去电费及维修费,可节约75 h。投资回收期为35 000/75=467 h,年回收热能折人民币36万元(年生产时间按4 800 h计),效益非常可观。 1.3 实际效果 此项措施2OO5年底动工,2OO6年1月完成。在正常情况下,上述两项冷凝水的回收利用,可完全满足氧漂机要求,若仍有多余就输送到退煮机。在正常情况下,氧漂机已无需再补充自来水,同时也节约了大量用于自来水升温的蒸汽量;另外,也无需再使用碱回收冷却塔,节约了冷却电源(以上仅就热能回收来计算经济效益)。 2 退煮机热废水热能的回收 2.1 措施 将退煮机的90℃废热水打到板式热交换器,并与25℃的自来水进行热交换,回收热能。之后,将由此产生的热水输送到丝光机(初开车,丝光、氧漂机未开情况下)、氧漂机(丝光机未开车和碱回收未开车时)或退煮机自用。 2.2 经济效益测算 2.2.1 投资 板式热交换器5台,共6万元; 热水泵1.5 kW、扬程20 m、流量8 t/h,5台,共2万元: 过滤器5台,共1.5万元; 水表25,5台,共0.25万元; 流量计50—6 t/h,8台,共0.88万元; 管道80X120m,25X100m。 总投资约l3万元。 2.2.2 经济效益 5台退煮机(1#045,3#045A、B段,1#、2#水洗机),每台用水量约5 t/h,排水温度为90℃,经过热交换后为50℃ 。 回收热能: Q = ∑cmiΔti   = 4.2 X 25 X 10 X10X10X40 = 4.2 X 106 kJ/h 回收蒸汽量1.115 t(蒸汽热量:3 768 kJ/kg),折合成回收价值约为146元/h(蒸汽131:元/t),除去电费及维修费,可节约130元/h。计算其投资回收期为130 000/130=1 000h。 年回收热能折人民币62万元(年生产时间按4 800 h算),效益非常可观。 2.3 实际效果 此项措施于2005年底动工,2006年3月完成。在正常情况下,经过热交换后的水温一般可达到75℃以上。唯一不足是,板式热交换器要经常清洗,否则交换效率会下降。另外,热废水交换前还需进行过滤,以延长板式热交换器的清洗周期。 3 染色机各种冷却水、冷凝水的回用 3.1 措施 目前本公司有5条染色生产线,排出的各种冷却水、蒸汽冷凝水温度为40—120℃ ,流量约7 t/,台,现拟对其热能、水进行回收。 3.2 经济效益测算 3.2.1 投资 100镀锌管78 m 13根,109冲压弯头6个,不锈钢水池1个,不锈钢球阀2个,水冲真空泵(水老鼠)1个,40截止阀1个。每台染色机投资约5万元,5台共计投资约25万元。 3.2.2 经济效益 回收系统参数如下: 打底机红外线冷却水 600 kg/h,65℃ 均匀轧车料槽冷却水 500 kg/h,40℃ 均匀轧车液压油冷却水 200 kg/h,40℃ 633 II预烘箱蒸汽冷凝水800 kg/h,120℃ 打底两柱烘干蒸汽冷凝水 6OO kg/h,120℃ 打底烘干冷却水4OO kg/h,40℃ 皂洗均匀轧车料槽冷却水 500 kg/h,40℃ 皂洗均匀轧车液压油冷却水 200 kg/h,40℃ 水封口料槽冷却水 500 kg/h,50℃ 还原蒸箱保温蒸汽冷凝水 200 kg/h,120℃ 三柱烘干1000 kg/h,120℃ 烘干冷却水 500 kg/h,45℃ 水温按25℃算,则回收能量 Q = ∑cmiΔti  Q =4.2 X(600 X 40+1 800 X 15+2 6OO X 95+500 X25+500 X2o) = 1346 100 kj/h 蒸汽发热量3 768 kj/kg,折成蒸汽为357 kg;按蒸汽价格131元/t,折合人民币46.8h 回收水量节约费用(水费2.3 t): (6OO+500+200+800+600+400+500+200+500+200+1 000+500)X2.3/1 000=13.8 元/h 共节约46.8+l3.8=60.6元/h,除去维修费用,实际节约50元/h。 按每天生产时间16 h,每月生产25 d算,则每条生产线每月可节约20 000元,每年可节约能耗24万元。目前本公司有5条生产线,技改完成后每年可节约120万元,效益非常可观。 3.3 实际效果 此项措施2006年3月完成。在正常情况下,除还原蒸箱后的平洗箱和酸中和平洗箱及厚重织物外,上述冷却水、冷凝水可基本满足皂洗机平洗箱补充用水的需求,节约了大量自来水和升温用蒸汽量。 4 结语 上述三项措施落实后,大幅度节能降耗,给本公司带来一定的经济效益(年平均节省约218万元,与能源上涨价格相抵,仍有一定盈余)。同时,该措施简单可行,效果明显。运行以上措施后,为了确保节能降耗效果,又制定了《节能装置使用考核暂行规定》,以提高机台操作人员对节能降耗工作的积极性,并防止操作时出偏差。在用水量大的机台上,全部加装流量计,把感性化控制提高到量化精确控制,不但稳定了工艺,也控制了浪费现象。


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