单纱强力仪一般用于纱线断裂强力及断裂伸长的测定,也可以用于织物的撕破强力、粘合衬的剥离强力的测定,因适用范围广,操作方便,被纺织企业普遍使用。以下就介绍一些单纱强力仪的使用和维修经验,希望能对读者有所帮助。
方法一 加装测微仪
提高数据准确性
我厂使用的YG021A-1型摆锤式单纱强力仪为等速牵伸型,使用效率较低。为了更精确地检测,对YG021A-1型强力仪进行了改造。
在YG021A-1型单纱强力仪上安装HR021A99型测微仪(带打印机),机器面板上原电源开关可继续使用,将启动开关移至机械小车上,这样夹纱后启动开关方便,而其他开关停止使用,张力重锤停止使用,只须调整预加张力游码,夹纱即可显示张力值。在上、下夹持器的部位分别安装一传感器,在纱线断裂后通过传感器将有关数据贮存在测微器内,试验结束后统计数据、计算结果可通过打印机打印出来。
改造后的YG021A-1型单纱强力仪,如果实测强力值超过预设强力范围,HR021A99型测微仪会将该数据剔除。通过日常试验比较可知,YG021A-1型单纱强力仪改造后,试验数据准确性高、速度快,原来每个试验工测试四组试样需1个班的时间,而现在只需半个班。该强力仪改造后若遇断电或仪器发生异常,排除后仍能按原程序继续进行试验而不影响试验数据的准确性。这一改造方案投资少,一台全自动单纱强力仪需12万元,而改造费用只需0.8万元,相对于购置一台全自动单纱强力仪而言,可节省大量资金。(山东省东明县棉纺织厂李洁 聂海荣)
方法二 改进调速板
恢复正常测试
我公司使用的YG(B)021D型单纱强力机,是温州大荣纺织标准仪器厂生产的。经过十几年的使用,前段时间在做单纱强力检测时偶尔发现下降速度突然失控的现象,调速和定速速度基本相同,纱线迅速拉断,单纱强力机不能正常显示纱线断裂时间和强力,造成实验数据不准确,不能正常显示纱线产品质量等问题。
经检查,定速和调速转换开关正常,更换调速多圈电位器(1.5K),故障没有排除。进一步测量测速发电机,测速发电机联轴器不打滑,发电机正常。经过上面检查,分析故障原因在调速板上,由于是单机台,且设备型号较落后,厂家无配件,测量调速板各供电电压及7815输出电压正常,更换集成块后,故障也没有排除,用万用表对电路板的各个元件进行测量显示正常,维修陷入困境。最后通过几天观察与维修,发现调速板上一个型号为CT5A500V的二极管,负极是通过螺母固定在电路板上的,长时间使用,发生氧化接触不良,砂纸打磨后把电路板重新装回机器上设备正常运行。
通过几个月使用至今故障没有出现,并且运行良好。■山西绿洲纺织有限责任公司张永正
方法三 排除绞指针回针超差
减少测试误差
摆锤式单纱强力机在我单位使用频率很高,因此在使用过程中很容易出现误差或故障,以致影响实验人员的测试工作。
指针回针超差是单纱强力机经常发生的故障之一,它直接影响到单纱强力机的测试结果有误差,而且指针回针所造成的误差往往还不容易被发现,所以试验人员或维修人员要特别注意。检查方法:用食指将指针向前推,然后突然停止,慢慢后退食指,看看指针是否后退了一个分度值,若指针回针超过了一个分度,则认为不合格,其原因可能有以下几个方面。
最常见的原因是纱线拉断时的电气触头的间隙过大,造成指针回针超差。这时,只要认真调整电气触头的间隙,使指针回针控制在一个分度之内即可;也可能是撑牙片磨损、锈蚀,不灵活造成;也可能齿条上的齿形磨损或油污太多造成撑牙片打滑,出现指针回针的现象。出现这些问题时,只要将磨损的撑牙片换掉或修复,齿条上的齿形磨损可用三角锉修整,再把齿条上的油污清理干净,便可消除指针回针的现象。最后,就是电气触头的固定螺丝松动,也可能造成指针回针超差,要及时紧固螺丝。(青岛纺织计量机电检测所于正贤)
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